某廠一臺11m3燃油臺車式退火爐,有效長度3900mm×2100mm×1400mm,主要用于抽油機鋼件的熱處理,已使用十五年,由于建造時間早,受當(dāng)時設(shè)計理念和用料的限制,爐墻選用了重質(zhì)高鋁耐火磚砌筑,爐頂采用重質(zhì)高鋁耐火磚吊掉結(jié)構(gòu),設(shè)計時沒有保溫層,燃燒系統(tǒng)為直噴式燃燒器,通風(fēng)系統(tǒng)不完備,使得爐內(nèi)壓力不足,這就形成了耗能增大、散熱快、蓄熱慢、冒黑煙、不能完全燃燒、熱損失嚴(yán)重等缺陷,從而造成該退火爐能源利用率低、對周圍環(huán)境污染、油料浪費、升溫時間長、爐體易損等缺陷,為此對其進行改造。由于,要求改造在一個中修期完成,對爐子的結(jié)構(gòu)不能作較大改變,故采用耐高溫硅酸鋁陶瓷耐火纖維折疊塊及全新的燃油噴霧燃燒技術(shù)。
將原頂部重質(zhì)高鋁耐火磚及角鋼拆除,用δ=5mm的A3鋼板制成“V”型槽鋼體焊接成弧頂,在其頂部增加六根縱向加固梁(用L70mm×L70mm×7mm角鋼),與爐面板、頂板,爐體四周點焊加固增加強度,有效防止頂部在安裝后爐襯下墜。頂部采用新型節(jié)能耐高溫硅酸鋁陶瓷折疊塊。
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.tax-men.com 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1